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cnc治具研磨機-數(shù)控加工設(shè)備故障診斷與維修攻略
數(shù)控加工設(shè)備主要包括立式鉆攻中心、數(shù)控車床、數(shù)控銑床及數(shù)控沖剪機等。這類設(shè)備的運行原理是根據(jù)按照生產(chǎn)工藝編制的零件加工程序和操作指令,由數(shù)控裝置(CNC)進行相應(yīng)的數(shù)字邏輯運算與處理后,輸出一對一的加工控制指令,控制設(shè)備各運動部件協(xié)調(diào)動作,加工出符合要求的零部件。這類設(shè)備具有精度高、系統(tǒng)運行可靠和輸出指令精確等特點,但發(fā)生故障后其診斷與修理較難操作。本文主要分類別對我單位幾種數(shù)控加工設(shè)備在日常工作過程中出現(xiàn)的故障診斷與修理方法進行總結(jié),為設(shè)備修理同行們處理類似故障提供思路。
cnc治具研磨機-立式鉆攻中心主要對工件進行鉆孔、攻螺紋及簡單的平銑等工作,一般由主軸、可在X、Y向移動的工作臺(有的地方叫十字滑臺)、刀庫及A軸等組成工作單元,其中刀庫故障現(xiàn)象很常見,下面對刀庫故障的診斷與修理方法進行敘述。
(1)故障現(xiàn)象。一臺立式鉆攻中心,型號為TC500,加工過程中無法執(zhí)行換刀指令,在自動模式下,程序執(zhí)行換刀時刀庫無動作,系統(tǒng)無報警,手動模式下也不執(zhí)行換刀動作。
(2)故障診斷與分析。根據(jù)立式加工中心運行原理診斷,經(jīng)分析后認為造成此故障現(xiàn)象的原因主要有:①刀位檢測信號丟失。②換刀信號不對。③Z向坐標參考點丟失。④主軸(Z向)的行程在換刀點位置時系統(tǒng)未檢測到。⑤主軸下端面與工作臺距離不對。⑥刀庫電動機未動作。
(3)故障排除與修理。針對①將系統(tǒng)梯形圖(見圖1、圖2)打開,用金屬片感應(yīng)刀位檢測開關(guān),發(fā)現(xiàn)檢測開關(guān)信號與梯形圖里程序觸點X9.6動作一致,因此排除故障①;針對②在手動(MDI)方式下編寫換刀指令后,檢測換刀繼電器動作正常,換刀用變頻器有頻率輸出,因此排除故障②;針對③重新設(shè)定Z向坐標參考點,即使用手輪將Z軸移動至機械坐標值為Z=130時,將參數(shù)1815中的APC(Z)對應(yīng)的數(shù)值改為“0”后機床斷電再啟動,將APC(Z)對應(yīng)的數(shù)值改為“1”, 機床斷電再啟動后,刀庫依然不執(zhí)行換刀指令,因此排除故障③;針對④打開系統(tǒng)梯形圖查看換刀點位置信號正常,因此排除故障④;針對⑤重新調(diào)整主軸下端面與工作臺距離即使用手輪將主軸向上移動,用尺子測量主軸下端面與工作臺之間的直線距離達到540mm時,將系統(tǒng)K參數(shù)15的“0”位修改為1,機床斷電再啟動刀庫仍然不執(zhí)行換刀指令,距離分別調(diào)整為535mm、530mm、520mm時依然不行,因此排除故障⑤;針對⑥將刀庫電動機拆下來仔細檢查,發(fā)現(xiàn)電動機電源線因老化全部在進行端子處斷掉,將斷掉的電源線重新連接好,試運行刀庫能夠正常換刀。